前言:
煤气冷却器(Gas Cooler,GC)为LT干法除尘最后一道工序,所起的作用为再次降低净煤气的温度,达到进入煤气柜的要求


煤气冷却器介质入口温度约200~180℃,出口温度≤70℃

本文以目前使用的煤气冷却器为研究对象,深入各现场采集各种参数,分析研究后找出可以改进之处,使之在使用效果、整体结构均优于现有系统

1、相关理论
煤气冷却器是气体洗涤塔的一种,其结构类似于空调工程中的喷淋室,也可以认为煤气冷却器是一种特殊的喷淋室

起到的作用是主要是对转炉产生的煤气进行洗涤和降温,将煤气的温度由100℃~150℃降到70℃以下,同时减小气体的容积以便储存,然后送入煤气柜

2、主要影响因素
影响设备内水滴与烟气热湿交换效率的因素有很多,如烟气的质量流速、喷嘴类型与布置密度、喷嘴孔径与喷嘴前水压、烟气与水的接触时间、烟气与水滴的运动方向以及烟气与水的初、终参数等

喷水量的大小常以处理每千克烟气所用的水量,即水气比用μ来表示

实践证明,在一定的范围内加大喷水系数可增大热湿交换效率,对于不同的烟气处理过程,采用的水气比也不同

水气比的具体数值应由喷水室的热工计算决定

喷水室的结构特性主要指喷嘴排数、喷嘴密度、排管间距、喷嘴形式、喷嘴孔径和喷水方向等

它们对喷水室的热交换效果均有影响工程上多采用双排喷嘴

喷嘴密度既不能太大,以免水苗叠加,不能充分发挥作用,也不能太小,以免不能覆盖整个喷水室断面

喷嘴形式和喷嘴孔径影响着水雾的覆盖范围和水滴的大小,影响着烟气与水的接触面积

3、工艺改进
煤气冷却器的工艺主要指其整个供水回水系统、喷淋系统的实现过程

两个系统由冷水池、热水池、水泵组、上下水箱、管路、阀门、喷嘴等几部分构成

整个工艺的运行过程为水泵由冷水池抽水,经过管路进入上水箱及喷水环管,经过喷淋系统喷射到煤冷器内部给煤气降温,水汇集到下水箱,(此时,由于给煤气降温,冷水已经变成热水,温度一般控制在60°左右),液面达到一定高度后自然溢流,经溢流管进入热水池,热水池的水经过循环冷却后进入冷水池,如此循环

此外,在底水箱底部设有排水口,若有检修或其他兔发情况打开排水口,热水经由排水管直接进入热水池

我们对其工艺进行了改进,如图1所示

          
              改进前                                改进后
图1煤气冷却器供回水图
4、对喷淋系统的改造
现行的煤气冷却器喷淋系统由供水管、环管、喷枪、喷嘴构成

喷枪一般分
两层布置,每层的喷枪数目基本为双数,或为8或为6,由喷嘴竖直向下喷水,两层之间喷枪的角度需错开,防止两层之间喷射水流的干涉

喷枪分两层布置,由环管供水,其中,上层环管由水泵直接供水,下层环管由上水箱供水

两层喷枪的结构相同,所配备的喷嘴不同,上层环管配备螺旋喷嘴,下层环管配备旋窝喷嘴

上层喷水压力由水泵扬程决定,一般为0.5~0.6MPa,下层喷水压力由上水箱与下层喷枪之间的高度差决定,一般为0.05~0.1MPa

现行喷淋系统普遍存在喷枪水量不均、下层喷枪无法有效喷射的问题,究其原因,其一为环管过长,由于是断续工作,每次喷射时,距入水管近的喷枪水量大,远端的喷枪水量小,其二是由于下层喷枪供水来源为上水箱,其水压由于煤冷器本体结构的限制,结果就是下层环管供水水压很低,通常不足0.1MPa

针对这种情况,对煤冷器的喷淋系统做出如下改进:
(1)取消环管,直接在煤冷器中心布置一个双向喷嘴(喷嘴喷出水珠直径变大为原来的20倍),多层布置


(2)改水箱供水为水泵直接供水,提高喷枪的供水压力

结论:代入参数计算后可以看出,在烟气量与烟气温度相同的情况下,改进后的煤气冷却器直径比现行的煤气冷却器直径减小30%,即筒体质量降低30%,且改进后的煤气冷却器供水回水系统更加紧凑,占地空间减少,有很高的实用价值

作者简介:
王大雷(1981-7),男,河北保定人,研究方向:冶金环保设备

魏立军(1968-9),男,高级工程师,河北张家口人,研究方向:冶金环保设备

张从鹏(1975-11),男,山东淄博人,研究方向:数字制造技术与装备



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